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在生物质电厂和热电出产企业中,锅炉的输灰体系都采用浓相力量输灰体系,但体系功耗较大,配件价格高导致运转本钱高,在实际出产过程中,减少运转保护量是运转人员重视的要点。现在一种小机组的稀相输灰体系因为结构简略、运转保护便利逐渐被更多小机组采用,成为小机组力量输灰的一种发展趋势。
目前稀相力量输灰设备多采用料封泵、旋转给料阀和喷射器三种输灰设备,其间料封泵是运用作用较好的设备。以130t/h锅炉输灰体系进行稀相力量输灰的改造,将改造情况总结如下:
一、设备改造标准
1.料封泵:类型LG125,数量2台
2.输灰管线:管道为Φ133,长度70米,输灰弯头7个
3.罗茨风机:风量15m³/min,风压0.05MPa,功率22kw
4.灰库高度:25米
二、改造后运转状况
1.安稳正常运转,料封泵性能安稳牢靠,管道没有出现磨穿现象,没有漏灰现象。
2.检查修理正常,的确减轻了操作修理量和检修保护量。
3.没有其他的问题。
三、改造前后对比:
1.运转牢靠性显着进步。改造前的仓泵输灰体系问题多,比如:圆顶阀卡涩、密封圈破损、流化盘磨损、输灰管阻塞等问题频发,改造后体系安稳,故障率低。
2.改造后保护量显着下降。改造前每次检修都需要更换圆顶阀和密封圈,还有圆顶阀卡涩处理、输灰管线疏通等问题,每次停炉检修大约花费12工时,改造后只需每次检修时拆开硫化盘整理检查,2个工时可解决问题。
3.运转经济性进步。改造前需要开3台空压机持续加载运转,耗电量非常大,现在只需要运转一台空压机且间断加载,用电量显着下降。
四、改善意见
主张设置三台罗茨风机,两用一备,这样体系牢靠性、安稳性更高,输灰管道主张运用陶瓷防磨弯头。
改造后的料封泵与以前的仓泵力量输灰相比,大大减少了运转人员的工作强度和检修保护工作,节省了很多的压缩空气,进步工厂的经济效益,体系运转安稳牢靠,输灰作用好。但稀相力量输灰存在结构简略,体系自动化程度低,所以它合适应用在自动化程度要求不高、输灰间隔不超过300米的中小型电厂中。